【48812】双驱动入窑提升机毛病扫除一例
时间: 2024-07-20 作者: a8体育在线直播nba观看
都江堰拉法基三线t新式干法熟料生产线入窑提升机选用双驱动传动,在试生产期间曾呈现头部跑偏、两头电机输出功率差异很大等状况,现将该毛病扫除状况做介绍。
在单机试车时,无论如何调整尾部丝杠,均收效甚微,剖析原因可能是在胶带接头对接粘接时,胶带长度存在误差所形成的。后将向跑偏那一边轴承座垫高约6mm,跑偏调过来了,但在8h查核时,头部轴承温度上升严峻,工作1h即到达80多度,不得已停止查核。经剖析形成温度上升的原因是由于将一端轴承座垫高后,提升机不再跑偏,但轴承内圆与外圆处于不同心状况,工作发热。后将减速机及电机均垫高至相同高度,使轴承内圆与外圆处于同心状况,再工作8h查核,没再次呈现轴承温度异常状况。
经查看发现,在装置时,减速机锁紧盘螺栓未按规则的力矩进行紧固,导致在空载试车时,一侧电机出力大,而另一侧出力小或根本不出力,所幸发现及时,敏捷用力矩扳手紧固至规则力矩。
在投料工作后,相同的问题又呈现,空载时两边电机电流相差30~40A,状况异常。由于正常的状况下,液力耦合器在出厂时厂家均注明晰引荐充油量,YOX500液力耦合器装油量厂家引荐为16L,但在实践生产中对液力耦合器加油时在此规则值约5%起浮,属正常规模,凭经历一般以填充到容积的60%~70%为宜。现场查看两边液力耦合器油位均在此规模内。随后将电流低的一侧的液偶油排出约0.5L,即充油15.5L。(从倒出的油中经仔细查看发现有铝沫,阐明液力耦合器内部叶片受损)。再开机问题较好得到解决,两头电流仅相差3~5A,根本正常。